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隆中煤泥脫水篩洗煤工藝大提升
一臺(tái)臺(tái)緊挨著的設(shè)備、縱橫交錯(cuò)的管路,如果不是這些,很難想象這整潔、清爽、難見灰塵的車間,就是煤炭的生產(chǎn)加工車間。7月29日上午,筆者在山東唐口煤業(yè)公司選煤廠探尋*益管理實(shí)施情況時(shí),對4個(gè)月*益管理的效果驚嘆不已。“我們的選煤車間原為跳汰洗煤系統(tǒng),先后上馬了兩套選煤重介系統(tǒng),J管路就有3000多米,跑冒滴漏時(shí)有發(fā)生,對車間環(huán)境也造成較為嚴(yán)重的影響。再加上受空間限制,設(shè)備布局窘迫,致使設(shè)備維護(hù)和清潔生產(chǎn)變得非常困難。”選煤廠廠長王大國介紹,環(huán)境面貌的改變,J是選煤廠推行管理以來取得成績的一小部分。今年4月起,選煤廠作為唐口煤業(yè)公司*益管理的試點(diǎn)單位,本著少投入、多產(chǎn)出的原則,在*益管理工作的推進(jìn)中,依托兩套重介選煤系統(tǒng)的洗選加工能力,力求*煤產(chǎn)率提升,產(chǎn)品效益提G。
“合格介質(zhì)管路,通往五樓旋流器,很換日期:6月10日,使用周期……”來到一根白色的管路前,筆者看到管路上標(biāo)注著名稱、用途、方向,一側(cè)的設(shè)備管理看板上記錄其維護(hù)情況。“搞好環(huán)境清潔,離不開源頭控制,在推行管理的過程中,我們通過目視化看板管理、設(shè)備點(diǎn)檢、提案改善等管理工具的運(yùn)用,確保管路、桶、箱、清掃器等設(shè)施很換、維護(hù)到位,杜*了跑冒滴漏現(xiàn)象發(fā)生,有效地提升了生產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,而現(xiàn)場衛(wèi)生清理也變得容易了。”王大國解釋。在王大國的指引下,筆者來到煤泥重介系統(tǒng)的脫水篩旁,只見煤泥水隨著篩機(jī)的振動(dòng)漸漸退去,末尾剩下10多公分厚、閃閃發(fā)亮的煤泥,如黑色的瀑布從振動(dòng)篩口緩緩泄下。“這是啥產(chǎn)品,能多收入多少錢?”筆者問。“這是從煤泥水中分選*煤,每噸能增收近300元!如同沙中淘金。
”據(jù)王大國介紹,煤泥重介系統(tǒng)是該公司在2015年為回收煤泥的*煤而進(jìn)行的工藝改進(jìn)。剛開始,該套系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)好時(shí)壞,且介質(zhì)消耗過G,成本支出居G不下。“自去年起,我們從工藝流程*化入手,采取了泵前補(bǔ)水、磁選機(jī)液位控制、煤泥量多通道調(diào)節(jié)等措施,加強(qiáng)了分選、介質(zhì)回收等環(huán)節(jié)管理,逐步降低成本支出,確保了煤泥重介系統(tǒng)處于穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),目前介質(zhì)消耗比過去下降了50%。
”王大國說。“溫度、壓力、流量……”上到六樓筆者看到,選煤廠技術(shù)員閆喜凡正在記錄檢測結(jié)果。“增加設(shè)備點(diǎn)檢內(nèi)容,修正完善點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn),是我廠實(shí)行全員參與設(shè)備管理的一項(xiàng)新舉措。”據(jù)閆喜凡介紹,他們將點(diǎn)檢內(nèi)容置于設(shè)備管理看板,方便維修和巡檢人員對設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)。離開選煤車間,筆者來到煤泥烘干車間,只見車間一側(cè)整齊碼放著一垛垛的廢舊木材、新舊磚頭、廢舊刮板、鏈條。“這都是清理整頓的成果,廢舊木材可用于烘干引火點(diǎn)爐,磚頭用于修爐,刮板及鏈條整形修理后再用,共可節(jié)約成本7萬元左右。”王大國說。“將*益改善的理念和方法推進(jìn)至現(xiàn)場生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)。不J保證了生產(chǎn)運(yùn)行的順暢、成本的降低,也讓企業(yè)發(fā)展之路越走越寬。”